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泵友圈动设备群技术交流第73期

泵友圈动设备群技术交流第73期

                                                                                                               Winnie整理                                                                                                                              泵友圈                                          
                                     2026年5月23日 08:30                                                        听全文                                                              



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本问答内容来自于泵友圈动设备交流群(群内小伙伴为机泵、压缩机等动设备管理和采购人员)讨论问答集锦,答案仅供大家研究参考讨论


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1

如图泵机封损坏,摩擦密封面出现磨损,请帮忙分析原因。

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这台泵使用了几个月,检查发现弹簧状态正常。输送介质是水,如果是超温导致的失效,整个一圈密封面应该都会损坏;怀疑可能有杂物,但同工况下的其他泵没有问题,且拆检时未看到明显杂质。现场检测振动合格,出厂也是按标准安装的。


答1:重点排查一下轴承游隙和机组的同心度。从现象看这不像典型的干磨烧损,更像是硬性磨损,或者设备本身存在的装配精度问题(先天间隙不足)。双吸泵本身的装配精度要求其实并不低,需要仔细复核。


答2: 考虑一下安装的时候有没有装歪(偏斜),导致密封面受力不均。


提问者反馈: 这是双吸泵,轴承布置在外侧。关于轴承同心度,我现场确认一下测量方法。间隙过小的可能性是存在的。


答3: 请问维修完成后,第一次启动泵是由生产人员操作的,还是维修和生产人员共同在场的?生产人员有没有进行灌泵操作,灌泵是否充分?很大可能是维修初次完成后,第一次启动时机封腔内的空气没有排干净。离心泵转速一般都在3000转左右,干摩擦只需要两三秒就可以烧毁机封。拆开看一下密封环面就能判断。另外确认一下,密封配对材料是碳化硅对碳化硅,还是碳化硅对石墨?


提问者反馈: 运行中有气蚀的因素,但是气蚀应该不影响密封吧?材质是碳化硅对碳化硅。


答4: 你的故障描述信息量太少,设备的结构形式、具体类型及输送介质的详细参数等最好一次性描述清楚,这样才能做具体分析。


如果是卧式双吸泵,通常两端都有机封,现在是两侧都损坏还是仅一侧损坏?


有没有考虑到冲洗管线是否存在堵塞?轴向定位是否有问题?机封是否是最后一步进行的固定?机封压缩量有无异常?


看摩擦痕迹初步判断可能原因有:

1)机封压缩量过大;

2)冲洗冷却不良;

3)介质中含有细沙。


而造成机封压缩量过大的因素很多:

1)安装调整问题;

2)转子轴向窜动量大;

3)机封腔室压力过高。


答5: 灌泵不充分导致的后果不仅仅是气蚀,更直接的是密封面得不到冷却和润滑。我遇到过最极端的一次就是生产人员先开泵再开阀,当机封摩擦温度过高后突然遇到冷水,动静环直接热裂破碎了。


提问者反馈: 如图,电机功率280千瓦,目前是一侧损坏。冲洗水检查没有堵塞,轴向定位检查没有问题且有余量。机封是倒数第二步固定的,压缩量经检查没有问题,使用的是原厂机封。两面机封的压缩程度不同,两侧的冷却水情况也有差别,所以两面机封磨损程度不同。目前可以排除轴承问题了。

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答6:还是要从压缩量上找问题,导致压缩量不同与我之前说的有直接关系。机械密封分集装和非集装,两个安装的方法我不同,即使是集装的,有没有看运行起来定位板和定位槽是否在对应的位置?如果偏向一侧那就是一侧受力磨损快。


2

请问机组油站的小油泵振动值都很小,但出口管线振动较大是什么原因?

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入口过滤器也排查了,不堵,各法兰连接也紧固了,泵是小螺杆泵,轴承也已经更换过了。


答1:运行压力都正常吗?止回阀、安全阀等阀门也检查下看,确认是否存在内漏或异常工况。


提问者反馈: 运行压力正常,止回阀也检查了。另一台同型号的泵启动就没这种现象,两台泵的出口压力也是一样的。


答2: 那就是泵本体或安装的问题了,建议在安装找正、密封等方面再查找一下原因。


提问者反馈: 泵也拆检了,没发现异常。对中也没异常。


答3: 是不是管线安装有应力或者支撑没做好?管路自身的固有频率可能引发了共振。


答4: “对轮”的轴向间隙没问题吧?有可能存在配管应力,建议断开泵进出口法兰,打表测一下安装后的应力情况。


3

水环真空泵工作液循环不畅,导致温度持续升高,请问是什么原因?


:可能是工作液管路堵塞。叶轮持续对工作液做功产生热量无法被带走,温度自然会升高。建议依次检查管道、过滤器、阀门以及叶轮状态,尝试补充一些工作液,观察气液分离罐的液位是否上涨,以此判断泵腔内是否有液。泵腔回流至工作液罐的管道通常不易堵塞,但相关阀门可能会损坏;如果能顺利补进液体,说明进液管路正常。如果开机后温度依然偏高,则大概率是回液管路存在问题,重点排查阀门。最后一种可能是叶轮发生腐蚀或断裂,无法正常带动工作液形成液环,也会导致温度升高。


答2: 怀疑是补液系统故障或循环管路不通畅。可以在现场尝试手动进行补液操作,看看情况是否有改善。


提问者反馈: 发现一个现象:泵在低频运行时是可以的,温度不高且循环正常;但当负压达到-60kPa以后,工作液循环就变慢了,温度开始缓慢升高。运行频率设定在15%-20%(额定50Hz)。我推测是靠吸入的气体将工作液带过去的,那如果我的系统里的气体已经抽完了,没有气体带动工作液流动,岂不是就无法继续运行,温度就会升高?目前刚开始调试,给到20Hz时真空度能达到-80kPa,就不再继续往上升了。


答3: 不需要一直维持在20赫兹运行。抽空系统后,直接关闭泵的进口阀门并停泵即可。实际工况中系统难免会有微量漏气,或者你的工艺过程中也可能持续有气体析出,这些都会维持一定的流量。


答4: 导致工作液温度高的常见原因主要有:1. 检查工作液换热器进出口温差是否正常,确认冷却效果;2. 系统中不凝气的量是否大幅增加;3. 工作液供液量不足,或者管路存在结垢、阀门异常等情况。


提问者反馈:问题解决了,根本原因就是运行频率过低。由于前期泵选型偏大,装置刚开始调试比较谨慎,给的频率较低。当达到目标真空度后就没有再继续提升频率,导致了上述现象。


4

请帮忙分析一下,衬四氟磁力泵运行起来后泵体温度过高,这是什么原因?


答:重点排查两个方面:

一是泵内泄漏过大,二是实际外送流量过小。这两种情况都会导致介质在泵腔内部反复循环做功,从而产生大量热量。


建议先检查出口流量是否远低于设计值;如果流量正常,再排查滑动轴承磨损、隔离套摩擦或内部回流间隙等方面的问题。


另外,磁力泵通常有最小连续稳定流量的要求,低于该流量运行极易引发严重发热。此前也遇到过因叶轮盖板腐蚀穿透,导致介质内泄严重的情况。


提问者反馈:我们的管路系统中没有设置回流管线。


5

现场有一台东方泵业的立式轴流泵(用于水池抽水),参数为流量6270m³/h、扬程4米。该泵已停用一年多,此前使用正常,但现在开泵后出现超电流现象。出口管路没有阀门,叶片角度可调,且已确认转动部件没有摩擦卡涩,可能是什么原因造成的?

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答1:建议重点检查叶轮与导叶体(或外壳)之间的间隙是否超标。长期停用可能导致部件轻微变形或异物堆积,间隙过小会大幅增加水力摩擦负载。


提问者反馈: 检查过了,间隙没有超标。


答2: 建议从以下两方面入手:


检查润滑系统:各轴承的润滑脂/油是否干涸或变质。停用一年多,原有的润滑状态可能已经失效,导致运行阻力剧增。


调整启动策略:开机前将叶片角度调至最小(小角度工况),以减小电机的启动负荷和初始流量。待电机运行平稳后,再根据电流表和流量计的读数,逐步微调叶片角度至额定工况。如果运行期间无法在线调节,建议先按最小角度重新核算匹配度,适当调小角度运行。


答3: 补充一下,如果是转桨式轴流泵,小型机组通常可以手动调节2-3个档位来改变叶片安放角,可以通过改变角度来适配当前的实际扬程,避免大流量过载。


6

我们氨法烟气脱硫系统的一处玻璃钢管道,在试运行阶段直接发生了爆管事故。请帮忙分析一下。

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答1:建议先复盘一下试运行时管道的振动情况如何,管道各支架有无出现移位或脱落?另外从现场照片看,橡胶膨胀节螺栓的方向似乎存在问题,这可能会导致连接处受力不均。


答2: 仔细检查断口形态,这是裂纹扩展导致的断裂,还是整体撕裂?如果投用前管道本体已经存在细微缺陷,在压力冲击下极有可能引发爆管。


建议重点排查以下几点:

首先检查管道应力是否过大,支座设计是否合理;其次确认运行期间有没有出现高压串低压的水锤现象。如果这些都排除了,那大概率是产品本身的质量问题(如树脂固化不当、壁厚不足),或者是在运输、安装过程中遭受了外力损伤。


答3:产品质量瑕疵、运输磕碰、高压串低压导致的水锤冲击,这些都有可能。不过如果是单纯的外力损伤(比如硬物撞击),断口通常表现为局部裂纹,而不应该是一块整体被撕开。这种撕裂状的破坏,更倾向于内部压力瞬间超限或材料层间结合力失效。如果有DCS历史曲线,建议调取一下爆管瞬间的压力记录来辅助确认。


7

现场有一台多级离心泵,配套的是变频电机。启动后经常因为超电流跳车,检查泵体也没有卡涩,盘车自如,但就是运行到50赫兹左右容易跳车。大家遇到过这种情况吗?


答1:建议先让电气专业人员去查一下电气保护元件,看是不是过流保护值的设定存在瑕疵或偏低。


答2: 出口阀是不是全开的?如果是,可能阀门全开导致流量过大,超出了电机的额定负荷。可以试一下这个操作:将出口阀关闭,启动泵的同时再缓慢打开出口阀,根据泵出口压力情况,逐步调节出口阀门的开度。


提问者反馈: 电气那边说没有问题,调节出口阀门也是全开的。因为它是变频电机,所以每次开泵时频率都是一点一点往上加的。


答3: 那就重点看一下跳车时的实际电流值,自己根据电机的额定功率和电压反算一下是否真的超载!我们之前也遇到过类似情况,大多是电气把保护定值放得有点小。你再核对一下,全开启动后的实际流量和你们设计的工作流量之间的关系,看看是否存在大流量工况。


答4:如果排除了电气误报,那跟电气关系就不大了,主要是排查导致泵机械负荷增大的因素。比如:口环间隙过大导致内泄漏严重、内部存在隐蔽的机械摩擦、回流阀(最小流量阀)内漏导致介质反复循环做功,或者系统背压降低导致泵在大流量区运行等。


8

请教个问题,一台355kW的电机更换前后轴承后,单试电机(脱开负载)时采用变频器启动,频率给到60Hz就自己断电停机了,是怎么回事呢?变频器显示的故障代码是“变频器过载”。


答1:建议先检查下泵的口环间隙以及机械侧是否存在异常阻力。


提问者反馈: 目前是电机刚维修完,在单试电机(空载运行)过程中出现的问题,还没有连接泵体。


答2: 我们以前也遇到过类似情况,最后检查发现是第一级叶轮口环腐蚀变大,导致内泄漏严重、水力摩擦增加,从而造成超电流。不过既然是空载测试,可以暂时排除这个因素。


答3: 这里可能存在一个选型或参数设定的问题。有些情况下,虽然电机是355kW的,但变频器厂家默认实际运行负荷不会长时间达到满载,或者为了节约成本,会根据特定工况将变频器选小一档(例如选用315kW的变频器带355kW电机)。


9

请教下大家的浓硫酸泵都是选的什么泵型?主要是用来卸车的,316L材质能抗得住不?


根据《国家安全监管总局关于加强化工企业泄漏管理的指导意见》(安监总管三〔2014〕94号),单端面机械密封离心泵和填料密封离心泵(液下泵除外)可靠性低,易因密封失效发生泄漏,造成火灾爆炸、中毒事故。对于甲类、极度危害、高度危害和操作温度超过自燃点的危险化学品禁用,在役设备要求三年内更换完毕。推荐选用双端面机械密封离心泵、串联机械密封、干气密封离心泵或者屏蔽泵、磁力泵、隔膜泵等无泄漏泵。


答1:推荐使用气动或液压隔膜泵。隔膜泵属于容积式泵,不仅完全无泄漏,而且自带良好的自吸能力,非常适合槽车卸料这种需要抽吸底液的工况。


答2: 建议使用磁力衬氟离心泵(如PVDF或F46材质)。但需要注意使用温度,常规衬氟磁力泵的耐温性能有限,输送介质温度最好控制在30℃以下,以防高温导致氟塑料变形或磁体退磁。


答3:我们现场输送98%浓硫酸卸车,用的就是磁力泵,后续用于循环水加药。常温下的浓硫酸具有极强的氧化性,能使碳钢和不锈钢表面形成一层致密的钝化膜(即“钝化”现象),从而阻止进一步腐蚀。因此,从耐腐蚀角度来看,316L不锈钢在常温浓硫酸中是可以使用的。但结合你提到的安监总管三〔2014〕94号文的安全要求,为了杜绝单端面机封可能带来的泄漏风险,强烈建议选用全封闭、无泄漏的磁力驱动泵或隔膜泵。


10

往复式压缩机配套的润滑油泵,在运行中电流持续偏高长达14个小时后跳停。请问导致这种运行电流高的原因可能有哪些?(注:事发当天气温大约在17℃到30℃之间,当天下午至夜间出现了明显的强对流降雨天气过程,气温有明显降低。)

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:建议从以下几个方面进行排查:


检查油路中的过滤器、管道是否存在油泥或其他杂质堵塞的情况,这会导致系统阻力增大,进而引起电机电流升高。同时排查管路阀门是否有误操作导致的“憋压”现象。


结合提到的天气情况,下午至夜间有强降雨且气温骤降。如果使用的是单级粘度较高的润滑油,低温会导致油品粘度显著增加,从而大幅提升了油泵的输送阻力和电机负荷。


检查油泵(如螺杆泵、齿轮泵等)内部轴承是否磨损、转子与定子间是否有异物卡涩,导致内部机械摩擦阻力异常增大。


核实油泵自带的卸荷阀(或系统的安全回流阀)是否发生故障无法打开。如果卸荷功能失效,油泵在启动或运行过程中无法有效卸荷,会一直处于高压重载状态,极易导致电流过高甚至跳车。





— END —

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